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    南川東勝火電廠75t/hCFB鍋爐燃燒調(diào)整總結(jié)

    欄目:燃燒與運行 發(fā)布時間:2018-08-22

       摘要:關(guān)鍵詞 過量空氣系數(shù) 回料器 熱效率

    前言

        南川東勝火電廠目前投運的75th鍋爐為中壓參數(shù)的CFB鍋爐。該爐是東方鍋爐集團(股份)有限公司在總結(jié)了國內(nèi)外CFB鍋爐產(chǎn)品經(jīng)驗的基礎(chǔ)上生產(chǎn)的帶有中溫分離回料系統(tǒng)的CFB鍋爐,鍋爐于1998531日通過72小時試運行,并開始商業(yè)運行。本文為該爐的燃燒調(diào)整試驗后的經(jīng)驗總結(jié)。

        2  鍋爐設(shè)計性能及結(jié)構(gòu)簡介

        2鍋爐規(guī)范

        鍋爐型號  DG75382—8

        設(shè)計燃料  南川半溪無煙煤

        額定蒸汽流量  75th

        額定蒸汽壓力  382MPa

        額定蒸汽溫度450℃

        給水溫度150℃

        一次風(fēng)溫  210℃

        二次風(fēng)溫  192℃

        排煙溫度  14113℃

        鍋爐熱效率  8762

        脫硫效率80

        鍋爐保證效率85

        2設(shè)計燃料和石灰石特性

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      2鍋爐布置特點

      鍋爐為平衡通風(fēng),露天塔式布置,中溫旋風(fēng)分離器,全鋼結(jié)構(gòu)爐架,自然循環(huán)汽包爐;燃料和石灰石由鍋爐前墻送入爐膛;一、二次風(fēng)分別通過各自的空氣預(yù)熱器預(yù)熱。

      24燃燒系統(tǒng)特點

      燃燒系統(tǒng)由爐膛、中溫分離器以及”J”閥回料器等組成。送風(fēng)方式為分級送風(fēng),一次風(fēng)的一部分作為播煤風(fēng);回料器由羅茨風(fēng)機供風(fēng)。鍋爐采用木炭在爐膛布風(fēng)板床面上點火,同時配備了床上油槍點火系統(tǒng)。燃料經(jīng)爐前的風(fēng)力播煤機送入爐膛。經(jīng)中溫分離器分離下的細(xì)灰通過廠閥回料器送回爐膛再燃燒。爐渣通過爐膛底部排渣管定期排放。鍋爐系統(tǒng)布置示意圖見圖1

        3  冷態(tài)試驗

        為了全面了解鍋爐的情況,除進行常規(guī)的檢查以及一、二次風(fēng)量和給煤、石灰石量等的標(biāo)定處,還進行了其它一些冷態(tài)試驗。

        3鍋爐布風(fēng)板布風(fēng)均勻性試驗

        在測量了布風(fēng)板阻力特性后,爐膛布風(fēng)板上均勻地鋪上400mm500mm兩種厚度的料層,為了更接近運行的實際情況,取堆積比重約有103tm3的鄰爐爐渣作為物料。物料加入后啟動一次風(fēng)機,風(fēng)量由小到大,直至物料呈流化狀態(tài),同時觀察爐內(nèi)各處物料的流化情況,最后突然停風(fēng)觀察床面形態(tài)。

        鍋爐原設(shè)計采用“7”字形定向風(fēng)帽,由于風(fēng)帽出口直徑及風(fēng)帽布置節(jié)距等問題,床面物料分布均勻性較差。將定向風(fēng)帽改為蘑菇形風(fēng)帽后,床面物料分布均勻性較改前大大改善。布風(fēng)板空板阻力和料層阻力特性見圖2和圖3

      3回料器調(diào)整

      回料器是循環(huán)流化床鍋爐的一個重要部件,回料器的工作狀態(tài)直接影響鍋爐的運行。因此,在鍋爐未投運前,應(yīng)先進行回料器的運行觀察。在回料器內(nèi)還安裝了若干溫度和壓力測點,以便監(jiān)視鍋爐熱態(tài)時回料器的運行狀態(tài)。總結(jié)以前回料器的運行經(jīng)驗,在回料器布風(fēng)板上增設(shè)了排渣管,以便及時排出回料器內(nèi)的雜物或焦塊。

        3給煤、給石灰石量標(biāo)定

        為了便于全面掌握鍋爐運行時的狀態(tài)以及脫硫計算,進行了給煤、給石灰石量標(biāo)定。

        4  啟動運行

        4流化狀態(tài)觀察

        每次冷爐啟動前,為了解物料的流化狀態(tài),在爐膛布風(fēng)板上先均勻地鋪上約330mm厚的爐渣。啟動風(fēng)機使物料呈臨界流狀態(tài),觀察床面物料流化均勻性,為正式點火作準(zhǔn)備。

        4烘爐

        為滿足鍋爐冷態(tài)啟動的升溫要求,鍋爐點火前先在爐膛內(nèi)加木材燃燒烘爐。根據(jù)不同情況,烘爐時間一般為46小時。

        4點火

        鍋爐達(dá)到溫升要求后投入木炭升溫,然后投煤運行一段時間后,再投入回料器使鍋爐達(dá)到穩(wěn)定運行。

        5鍋爐運行控制

        5風(fēng)量控制

        鍋爐實際運行中,一次風(fēng)所占比例約為50%;二次風(fēng)占比例約為30%;播煤風(fēng)占比例約為18%,其余為回料風(fēng)。

        5床壓控制

        在鍋爐運行過程中表明,較高的風(fēng)室風(fēng)壓,鍋爐運行也較穩(wěn)定。因此,在實際運行中,盡可能地提高風(fēng)室風(fēng)壓,也就是增加爐內(nèi)物料的保有量。一般風(fēng)室風(fēng)壓維持在10000Pa——l1000Pa

        5床溫控制

        因在鍋爐設(shè)計時考慮投入石灰石進行脫硫。而最佳脫硫溫度為870℃左右,因此脫硫時床溫控制在900℃以下。

        5回料量控制

        實際運行中,要想維持床溫,回料器必須排放部分回料灰。目前電廠將排放回料灰作為調(diào)控鍋爐運行的一個手段。

        5石灰石利用率

        電廠目前用于脫硫的石灰石粒度較粗,粒度篩分分布圖見圖4。從圖中可以看出,2mm以上粒徑的約占35%,15mm以上約占50%。此粒度分布的石灰石直接從采石場進料,若電廠將石灰石重新破碎達(dá)到設(shè)計要求,成本將增加一倍多。目前石灰石利用率為60%左右,大量被煅燒后的石灰石從爐底排出。

        6  燃燒調(diào)整

        6過量空氣系數(shù)調(diào)整

        由于分離器工作溫度與設(shè)計溫度有一些偏差,實際溫度高于設(shè)計溫度。若上二次風(fēng)量過大會提高爐膛上部溫度,也使分離器工作溫度提高。因此,在調(diào)整過量空氣系數(shù)前的實際運行中,為了控制分離器的工作溫度,盡量減少風(fēng)量,特別是二次風(fēng)量。尾部煙氣中的過量空氣系數(shù)也因此而偏低。為解決這一問題,除增加部分高溫省煤器受熱面外,適當(dāng)提高下二次風(fēng)量,并降低上二次風(fēng)量。調(diào)整前實測的煙氣中含氧量僅為23%,甚至更低。調(diào)整后煙氣中含氧量控制在45%左右。經(jīng)過過量空氣系數(shù)的調(diào)整,鍋爐的機械不完全燃燒熱損失和化學(xué)不完全燃燒熱損失大為降低。

        通過調(diào)整表明,在保持同樣的過量空氣系數(shù)的條件下,投上二次風(fēng)對燃燼是有利的。

        通過燃燒調(diào)整,在額定負(fù)荷下,鍋爐熱效率可達(dá)87%以上。

        6鍋爐低負(fù)荷試驗

        考慮到電廠夜間可能出現(xiàn)的壓負(fù)荷運行情況,對鍋爐不投油低負(fù)荷穩(wěn)燃進行了試驗。試驗結(jié)果表明,在停投一臺給煤機的情況下,鍋爐能夠在50%額定負(fù)荷以下穩(wěn)定運行,蒸汽參數(shù)滿足設(shè)計值。

        6鍋爐超負(fù)荷試驗

        鍋爐在110%額定負(fù)荷能正常穩(wěn)定的運行,電廠最高超負(fù)荷運行負(fù)荷達(dá)85t/h左右。

        64爐內(nèi)脫硫試驗

        鍋爐燃用的煤種是含硫量較高的無煙煤,煤中硫的應(yīng)用基含量高達(dá)38%。為達(dá)到煙氣排放標(biāo)準(zhǔn),必須進行煙氣脫硫,該爐采用的脫硫方法為加石灰石在燃燒過程中脫硫。電廠實際采用的石灰石的CaCO3含量與設(shè)計值相近,石灰石粒度因成本問題較設(shè)計值偏粗。因此,脫硫試驗的CaS摩爾比較大。當(dāng)CaS約為4時,脫硫效率可達(dá)到80 90%。

        除了CaS摩爾比,爐膛溫度和風(fēng)量是影響脫硫效率的主要因素。當(dāng)爐膛床溫超過95℃時,脫硫效率明顯下降。若過量空氣系數(shù)太低,試驗中α約為11時,脫硫效率也明顯受到影響。

        7  存在的問題及分析

        7回料器放灰

        目前鍋爐運行過程中,必須通過回料器排放部分分離灰,否則床溫?zé)o法維持。由于影響爐膛密相區(qū)熱平衡的因素較多,除設(shè)計因素外,有些因素是實際運行過程中產(chǎn)生的,如燃料種類和燃料粒度變化等。

        7排煙溫度

        現(xiàn)在鍋爐在額定負(fù)荷下運行時,排煙溫度高于設(shè)計的14113℃。從對流受熱面各處煙溫分布看,在旋風(fēng)分離器入口處煙溫就偏高。因此,排煙溫度偏高實際上是分離器前對流受熱面?zhèn)鳠嵊嬎悴粶?zhǔn)確造成。

        7磨損

        鍋爐布風(fēng)板上的風(fēng)帽最初采用的是“7”字形定向風(fēng)帽,產(chǎn)生過較嚴(yán)重的磨損問題。這個問題主要是風(fēng)帽出口直徑及風(fēng)帽節(jié)距布置不合理引起的。若仍采用定向風(fēng)帽,必須更改風(fēng)帽出口直徑和風(fēng)帽節(jié)距。鑒于布風(fēng)板開孔節(jié)距已定,將風(fēng)帽改為蘑菇形風(fēng)帽可不必更換布風(fēng)板。風(fēng)帽更改后,風(fēng)帽磨損問題基本解決。

        8結(jié)論與建議

        8鍋爐蒸汽參數(shù)

        鍋爐在50110%額定負(fù)荷范圍內(nèi),蒸汽溫度能達(dá)到設(shè)計值,蒸汽壓力由于汽機原因一般維持在3537MPa

        8鍋爐熱效率

        在試驗其間,鍋爐在各種負(fù)荷下測得的熱效率在85%以上,最高達(dá)88%左右。達(dá)到保證的85%的鍋爐熱效率。

        8排煙溫度

    就排煙溫度偏高問題,建議再增加部分低溫省煤器受熱面來降低排煙溫度。

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    龔留升(東方鍋爐集團公司 643001)